SVG功率模块拆除
一、工作背景
SVG(静止无功发生器)是电站无功补偿与电能质量调控的核心设备,经运维班组初步排查,判定为模块内部电容、IGBT器件老化,若继续运行将影响全站无功调节精度,甚至引发SVG单元跳闸,因此需拆除该模块进行深度检测及处置。本次拆除的功率模块因运行时长超5年,存在电容老化、散热效率下降等隐患,需拆除后进行检测、技改,保障电站稳定运行。
二、拆除工作实施情况
1. 准备阶段(11月18日-19日)
完成SVG设备断电、验电、挂接地标识等安全措施;
配备绝缘工具、防坠装备,明确作业人员分工(操作1人、监护1人、记录1人)。
2. 实施阶段(11月20日09:00-11:30)
拆除模块与母线的电缆连接,标记接线端子编号;
拆卸模块固定螺栓,采用专用吊具将模块平稳移出柜内;
对拆除后的柜内接口进行防尘封堵,模块转运至检修仓库封存。
三、工作亮点
1. 前置准备充分,风险防控到位
作业前完成了工作票办理、二次回路信号退出、安全交底等全流程准备,提前明确绝缘工具使用、安全距离管控等要求,有效规避了“误触带电部件、接口防护不到位”等风险。
2. 过程操作规范,可追溯性强
对模块外观、接线端子进行拍照留存,拆除后同步完成接口防尘封堵、模块标识分类存放,作业影像、记录实时上传至运维管理系统,保障了后续复装的精准性与工作追溯性。
3. 安全监护闭环,质量管控有效
监护人员全程采用红外测温仪监测周边设备状态,严格执行作业流程节点确认,确保拆除过程无设备剐蹭、接口损伤等质量问题。
四、存在的不足
1. 模块转运效率待提升:本次模块移出柜内后,因库区防静电货架距离作业点较远,转运耗时约15分钟,未提前规划就近临时存放区域,一定程度上延长了作业衔接时间。
2. 检测机构对接节奏偏缓:虽已确定委托检测单位,但未提前同步模块基础信息(运行时长、异常参数),可能导致检测环节的前期信息核对耗时增加。
五、后续改进方向
1. 优化作业衔接流程:后续同类作业前,提前在作业区域附近设置临时防护存放区,配备小型转运推车,压缩模块转运耗时。
2. 前置协同对接工作:与外部检测/检修单位对接时,提前同步设备运行数据、异常情况等信息,提升第三方工作的针对性。
3. 形成标准化作业模板:将本次作业的流程、安全要点、记录要求整理为《SVG功率模块拆除标准化作业卡》,便于后续同类作业直接复用。
六、安全与质量说明
本次拆除作业严格执行《电力安全工作规程》,全过程无人员违章、设备损伤情况,作业记录已同步存档。
麦盖提光伏电站
报送人:则比布拉