接地变设备故障及处置

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  一. 事件回顾

  2025年11月20日,我站35kV接地变因保护动作跳闸。经初步检查和试验,判断为内部高压线路绝缘烧穿,导致设备故障。事件发生后电站人员迅速响应,将故障设备安全隔离,并立即启动了全面的故障处理程序。

  二.详细故障处理过程

  本次故障处理遵循“安全第一、精准诊断、高效处置”的原则,具体过程如下:

  第一阶段:应急响应与安全隔离

  1.  应急启动:值长在确认跳闸信号后,立即宣布启动设备故障应急预案,并同步向电网调度和电站负责人汇报。

  2.  现场检查:一组运维人员携带红外测温仪、局放检测仪等设备赶赴现场,对故障接地变进行初步检查,记录本体温度、有无异响、渗漏油等关键信息。

  3. 安全隔离:另一组人员在后台监控下,严格执行操作票制度,依次断开接地变开关、拉开两侧隔离开关、合上接地刀闸,并在操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌,完成物理隔离。

  第二阶段:诊断性试验与原因分析

  1.综合研判: 结合保护动作信息、现场现象(焦糊味),最终锁定故障原因为电缆终端头B相击穿。实际动作电流超过保护定值,导致接地变测控保护装置零序过流I 段动作。

  第三阶段:检修方案制定与准备(11月20日 全天)

  1.  方案决策: 考虑到电缆终端头B相击穿严重,经技术论证,决定采用“更换电缆终端头”的方案,以最快速度恢复系统功能。

  2.  准备工作检修班组提前准备好设备安装所需的工器具(力矩扳手、电工工具等)、耗材(螺栓、密封垫等)及图纸资料。

  第四阶段:设备更换与安装调试

  1.办理工作票,确认所有安全措施。 

  2.断开接地变高低压侧所有电气连接电缆,并做好相别标记。

  3.新设备安装:连接高低压侧电缆,确保相序正确、接触面良好并使用力矩扳手紧固。

  4.完成设备外壳、中性点的接地线连接。

  第五阶段:投运试验与恢复运行

  1. 投运前试验: 在工作负责人确认所有安装工作完成后,试验人员对新设备进行交接试验,包括:绝缘电阻、吸收比和极化指数测试,直流电阻测试, 变比测量和耐压试验 。

 所有试验项目数据均合格,符合投运标准。

  2. 运行监视: 送电后,电站人员在现场和后台持续监视设备运行30分钟,确认无异响、无渗漏、各测点温度正常后,宣告设备正式投入运行。

  三、 经验总结与改进措施

  1. 暴露问题:本次故障反映出该接地变已运行多年,内部绝缘出现老化,日常巡检难以发现此类潜伏性缺陷。

  2. 改进措施:完善备品备件管理,确保关键设备发生故障时能快速响应,缩短停电时间,加强每日巡检工作。

  规范汇报管理流程:严格落实电站设备故障汇报制度,今后凡发生设备跳闸、异常告警、保护动作等情况,无论故障大小、恢复速度及影响范围,均第一时间向安环部及相关管理部门作专项汇报,确保信息传递及时、准确、全面。

  明确“故障处置与汇报同步启动”机制,设置专人负责汇报对接,避免因专注操作而遗漏汇报环节,确保流程闭环管理。

  强化制度学习培训:组织全员重新学习电站安全管理、设备故障汇报、应急处置等相关制度,强化“事事有汇报、件件有记录、闭环有跟踪”的责任意识,杜绝认知偏差导致的工作疏漏。

 

                                           叶城光伏一电站

                                  报送人:阿布都卡地尔

2025年12月1日 13:08
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